1、強度不夠:分級機空心軸一般由厚壁無縫鋼管制成,而現有軸式由20的鋼板彎制成半圓形對焊而成,因此強度不夠;
2、工藝原因:料漿濃度較高造成分級機螺旋葉片結疤嚴重,再者分級機出口篩板空隙偏大,碎球燈鐵塊雜物進入分級機槽內,造成卡槽,使分級機運行負荷增大;
3、操作維護原因:分級機系統停車時,刷洗不徹底,物料結塊;給下次運行帶來困難;設備產能提高,運轉率提高,清理,檢修工作沒有及時適應調整;螺旋體裝配調整不到位。
螺旋分級機斷軸修復方法:螺旋空心軸斷裂后,因配件供應并安軸費用較高等原因,主要依靠現場修復。將螺旋體斷裂的兩部分從槽內吊出放在檢修場地,用枕木墊在下面,防止轉動滑落,把螺旋體上的結塊清理徹底,拆除斷口處理兩側1.5~2m的卡箍、葉片等。用&=20的鋼板分別彎制成R=280mm和R=300mm半圓形鋼板各兩塊,長度均為1m,作為螺旋軸斷裂處的內外加強板。
選礦分級機軸頭修復
由于近年來產量超過設計的能力,使分級機超負荷運行,加之裝配和潤滑不理想,導致分級機主軸上軸頭軸頸磨損嚴重。如圖所示,B臺階除兩端有12~15mm長未磨損外,其中段的磨損多達27mm,A臺階磨損也有14mm。從磨損的原因分析,在修復中,確保A臺階的形狀、尺寸并保證與B臺階的同軸度時加工的關鍵。為了將填焊后的軸頭尺寸誤差控制在微小的程度內,對填焊攻擊步驟也作了規定,先將修補和填焊具體方案及步驟介紹如下:
1、首先以B臺階兩端未磨損的部位作為基準,加工1個內外圓同心的基準套。與之成微過盈配合,作為加工A臺階的基準面,加工1套手動浮動車刀機構。2、填焊A臺階時,將20mm左右寬的焊跡從該臺階的頭部起繞螺旋漸進,薄填焊,至該臺階的根部,如此重復焊到能夠加工尺寸。3、將定心基準套加熱后裝進B臺階。4、用手砂輪將A臺階的焊面打磨平整,并使其基本同軸,以定心基準套為基準檢查,留約2mm車削余量。5、裝上浮動刀架等機構,兩人一抬一壓平衡用力,分2~3磁車削到要求的尺寸。每次選刀均先將第二、三組的6條調節支持螺絲調整固定好,保證潤滑,及時清除切削末。第一組支持螺絲不接觸軸面;當第二組支持螺絲到B臺階根部時,再將第一組支持螺絲調整固定好,以接替第二組的支持作用,每次加工均如此。
6、拆下浮動刀架等部件,割區定心基準套,按A臺階的填焊方法填焊B臺階,打磨好。7、加工B臺階。先用紗布打平A臺階的毛刺,將浮動刀架調頭,刀口向內,用其中的兩組支持螺絲支持在A臺階上,用上述工序加工B臺階,但必須做到及時清除切削末,以保證良好的潤滑。8、加工完畢后,割除進刀機構定心塊,通過上述工藝修補后的立軸,其尺寸復合原圖紙要求,實際使用的效果良好,無異常,現已在生產中運轉兩年,節約了備件費用,解決了生產上的急需。